《通報(bào)》指出,經(jīng)初步調(diào)查分析,“2·28”重大爆炸事故的直接原因是:公司一車間的1號(hào)反應(yīng)釜底部放料閥(用導(dǎo)熱油伴熱)處導(dǎo)熱油泄漏著火,造成釜內(nèi)反應(yīng)產(chǎn)物硝酸胍和未反應(yīng)完的硝酸銨局部受熱,急劇分解發(fā)生爆炸,繼而引發(fā)存放在周邊的硝酸胍和硝酸銨爆炸。
該起事故暴露出河北克爾公司存在以下突出問(wèn)題:
一是裝置本質(zhì)安全水平低、工廠布局不合理。裝置自動(dòng)化程度低,反應(yīng)溫度缺乏有效、快捷的控制手段;加料、出料、冷卻等作業(yè)均需人工操作,現(xiàn)場(chǎng)操作人員 多。一車間與二車間廠房均采用框架磚混結(jié)構(gòu),同向相距約25米布置,且中間建有硫酸儲(chǔ)罐。一車間爆炸后波及到二車間,造成廠房損毀和重大人員傷亡。
二是企業(yè)安全管理不嚴(yán)格,變更管理處于失控狀態(tài)。河北克爾公司在沒(méi)有進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的情況下,擅自改變生產(chǎn)原料、改造導(dǎo)熱油系統(tǒng),將導(dǎo)熱油最高控制溫度從210℃提高到255℃。
三是車間管理人員、操作人員專業(yè)素質(zhì)低。包括車間主任在內(nèi)的絕大部分員工為初中文化水平,對(duì)化工生產(chǎn)的特點(diǎn)認(rèn)識(shí)不足、理解不透,處理異常情況能力低,不能適應(yīng)化工安全生產(chǎn)的需要。
四是廠區(qū)內(nèi)邊生產(chǎn)、邊建設(shè)。事故企業(yè)邊生產(chǎn)、邊施工建設(shè),廠區(qū)作業(yè)單位多、人員多,加劇了事故的傷亡程度。
五是安全隱患排查治理不認(rèn)真。該企業(yè)在隱患排查中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)工藝所固有的安全隱患和變更生產(chǎn)原料、提高導(dǎo)熱油最高控制溫度等所帶來(lái)的安全隱患。